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储运分厂:精准发力控指标 降低单耗增效益

时间:2024-02-28     作者:马韶华 姬磊磊【原创】   阅读

电石在PVC生产成本中占比约70%,是成本管控的重中之重。按照公司“降电石单耗、增企业效益专项行动”工作安排,储运分厂不断分析症结问题,责任落实到人,实施生产运行、设备管理、指标消耗等全方面优化管控,降单耗成效明显。

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对标对表,提升指标合格率。对标学习同行业北元化工、山西榆社、内蒙古君正等企业运行管理经验,强化发生器日常运行预防性检修,提升单次检修效率及覆盖面,保障设备安全连续稳定运行,减少检修过程乙炔气的消耗。同时,将发生器温度控制指标、渣浆乙炔回收装置真空度等指标纳入班组工艺消耗竞赛评比,加强日常生产过程管控,2月份分厂工艺消耗5项指标全部达标,合格率100%,工艺消耗费用较预算减少约7万元。今年1-2月份一线渣浆乙炔气回收量同比增加18546m3,折合电石约66吨;二线渣浆乙炔回收气约105328m3,折合电石约376吨。

破解“密码”,深挖增效潜能分厂仔细排查影响电石单耗各类因素,制定优化方案,在不影响生产的基础上,合理调整发生器排渣频次,以减少电石渣溶解的乙炔气外排。1月底在一线发生器试运行,将排渣频次由1h/次调整为2h/次。经核算,2月份一线发生器少排电石渣约2800m3,折合电石约2吨。3月份起,分厂计划将一二线发生器全部进行调整,全年预计可节约电石约50吨。

全员发力,强化过程管控。根据电石损耗查定结果,散块电石存放风化较严重。分厂在公司电石扣灰管理办法基础上,结合到厂电石实际情况,针对部分采购电石车辆散块电石较大的问题,与技术部、生产部、采供部、质检中心共同协商,公平公正、合理合规进行扣灰。同时严格执行每日清库管理要求,降低库内电石停留时间较长造成的风化。按照班组最优破碎效率,制定破碎时间及破碎任务量,并入岗位价值进行每班跟踪考核,激发员工工作积极性,提升破碎效率,2月份日清库率达100%。

玉汝于成,功不唐捐。储运分厂将继续对标先进、追赶标杆,厚植“人人都是经营者,岗岗都是利润源”的理念,深挖装置潜能,释放内在动力,为公司节能降耗、降本增效贡献力量。



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